在平凡的崗位上,總有一些人用不平凡的堅持書寫著屬于自己的工匠傳奇。
王耀飛,這位在暢爾機加工車間默默耕耘20年的磨床加工技術(shù)能手,最近完成了一項讓所有人都豎起大拇指的突破。
這天,一批高精度導(dǎo)軌加工任務(wù)讓所有人都犯了難:廠內(nèi)沒有加工條件,外送上海專業(yè)工廠評估后也被婉拒——“難度太大,做不了”。
外協(xié)無解,那就自己干!
重任落到了機加工車間組長王耀飛肩上。這批總長11米的V型導(dǎo)軌加工要求極為嚴(yán)苛,9根導(dǎo)軌相連長達11米,高度和傾斜面要保持完全一致,精度要求達到絲級。更讓人頭疼的是,這批V型導(dǎo)軌在裝配時不能左右調(diào)整,并且同批次中有寬度誤差,連三坐標(biāo)檢測設(shè)備都無法檢測。
沒辦法,先試試看吧!
王耀飛嘗試著用簡易工裝干了兩天,把加工好的導(dǎo)軌拿到大理石檢驗平臺上檢測,結(jié)果令人沮喪——大小頭、兩斜面不在同一中心線,偏差達到七八絲之多??粗の贿吷夏嵌驯煌嘶貋淼摹安缓细衿贰保跻w連續(xù)幾個晚上輾轉(zhuǎn)難眠。
沒有數(shù)據(jù)支撐,就像蒙眼走路。王耀飛找到總技師柏工商量解決辦法,想來想去也沒有個頭緒,只能硬著頭皮一遍遍嘗試。“這件事情落到我身上了,我就要負(fù)責(zé)到底”。
經(jīng)過幾天的反復(fù)琢磨,王耀飛找到了三個突破口。首先,他創(chuàng)新性地采用工裝夾具一體化的設(shè)計,壓緊后能夠有效消除工件的少量變形問題;接著著力解決同批次中已知的寬度誤差,為后續(xù)加工建立精確基準(zhǔn);最后的關(guān)鍵點是測量問題,他回憶起他的老師曾經(jīng)說過“一個固定的基準(zhǔn)可以重復(fù)使用(毛坯除外)”,這句話讓他得到啟發(fā),靈機一動設(shè)計出“百分表落差檢測法”,通過在工裝上設(shè)置支點,用百分表取了一個合理落差,反復(fù)拖動測量調(diào)整,來確定加工尺寸,從而就解決了在加工過程中工件無法檢測的困境。
“這次肯定比上次要做的好了”。
又是埋頭苦干的兩天,王耀飛在不斷調(diào)整之后,交出了第二次加工成果,但其實王耀飛的心里依然沒有底,不知道結(jié)果如何。
“老王,你快來看一下,效果很好?。 毖b配車間傳來試裝成功的好消息時,王耀飛自己都不敢相信。激光干涉儀的檢測結(jié)果顯示,僅有兩處需要微調(diào),其余指標(biāo)全部達標(biāo)!
“沒想到我這‘土辦法’還解決了大問題!”愁了多天的王耀飛終于綻開了笑容。
創(chuàng)新未必源于高科技,而是來自不退縮的信念。
正是王耀飛用腳踏實地解決問題的智慧,一步步打開了高精度導(dǎo)軌難加工的破局之路,這恰是對“工匠精神”最生動的詮釋。當(dāng)大多數(shù)人選擇放棄的時候,正是那些愿意多思考一步、多堅持一下的人,創(chuàng)造出讓人驚嘆的成果。
致敬在平凡崗位上攻堅克難的暢爾工匠!
致敬奮斗者!